В начале 1949 г. прошел государственные испытания двигатель ВК-1, ставший дальнейшим развитием РД-45Ф. Новый двигатель развивал большую тягу
практически при тех же габаритах и массе, что позволяло без особых проблем
установить его на самолеты, оснащенные РД-45Ф и, тем самым, значительно
улучшить их летные характеристики.
14 мая 1949 г. Совет Министров СССР выпустил Постановление №1887-697 о
запуске в серию двигателя ВК-1 со 100-часовым ресурсом, а Постановлением
№1889-699, вышедшем в этот же день, принял решение о продолжении серийного
производства только истребителя МиГ-15. В связи с этим, заводы, строившие до
этого Ла-15 и Як-23, должны были свернуть их производство и с июня 1950 г.
полностью перейти на выпуск МиГов с двигателем ВК-1.
В соответствии с Постановлением Совета Министров от 14 мая 1949 г., а
также приказом МАП от 20 мая 1949 г., в ОКБ-155 была проведена работа по
модификации серийного истребителя МиГ-15 под двигатель ВК-1. Помимо
двигателя ВК-1 на самолете установили в канале крена гидроусилитель БУ-1 для
уменьшения усилий на ручке управления, увеличили аэродинамическую
компенсацию руля высоты до 22%, носки руля высоты и руля направления были
утолщены. Установка ВК-1 повлекла за собой уменьшение высоты 2-го топливного
бака, что привело к потере 60 л топлива.
Носовая часть фюзеляжа также претерпела небольшие изменения, вызванные
установкой пушек НР-23, стволы которых были смещены ближе к оси самолета,
что позволило несколько улучшить параметры рассеивания при стрельбе.
Крыло отличалось от серийного только местом крепления элеронов - их площадь
немного увеличили, сдвинув при этом вперед ось вращения. На самолете также
была изменена форма и увеличена до 0,5 м? площадь тормозных щитков, а их ось
вращения установили под углом 22? к вертикали для уменьшения кабрирующего
момента при их открытии.
Испытания показали, что по сравнению с серийными МиГ-15 с РД-45Ф установка
нового двигателя и выполненный комплекс доработок привели к значительному
улучшению практически всех характеристик. Летные данные существенно
возросли, за исключением дальности, которая уменьшилась на 180 км ввиду
уменьшения запаса топлива и увеличения удельных расходов топлива двигателем
ВК-1. Самолет государственные испытания прошел удовлетворительно и был
рекомендован для принятия на вооружение. Постановлением Совета Министров от
10 июня 1950 г. самолет МиГ-15 с ВК-1 запустили в серию.
Для возможности использования самолета МиГ-15бис с аэродромов, имеющих
ограниченную ВПП, в 1951 г. ОКБ совместно с заводом №279 оборудовало два
истребителя, выделенных для этой цели ВВС, тормозным парашютом ПТ-2165-51 с
площадью купола 15 м2 и двумя вариантами системы торможения колес.
В нижней части фюзеляжа между шпангоутами №24 и №27 был сделан люк, в
который вставлялся контейнер с ТП, вытяжным парашютом и тросом. Контейнер
ставился на замки и закрывался створками. Трос ТП крепился на замке,
установленном в пазу задней пятки самолета. Открытие замков створок при
посадке и замка крепления троса ТП производилось пневмосистемой.
Установка ТП позволила сократить пробег самолета МиГ-15бис (СД-П)
практически в два раза. Самолеты прошли испытания, и в 1952 году на заводе
№1 была построена малая серия (10 шт.).
Во исполнение приказа МАП от 2 декабря 1950 г. для улучшения пилотажных
свойств серийного самолета МиГ-15бис в ОКБ было спроектировано новое крыло и
вертикальное оперение новой формы. Рабочие чертежи, плазы и рабочие шаблоны
крыла и вертикального оперения передали заводу №1 для постройки двух
самолетов. Кроме того, в ноябре и декабре 1950 г. были изготовлены и
отправлены на аэродинамические испытания в ЦАГИ две модели, из них: одна
модель серийного МиГ-15 со старым крылом, а другая - контрольная модель
самолета с крылом нового профиля.
В марте 1951 г. были построены три самолета МиГ-15бис (СЕ), один из которых
23 числа передали в ЦАГИ для проведения статиспытаний. После летных
испытаний самолеты использовались в ЛИИ как летающие лаборатории по
исследованию крыльев различной конструкции.
Для увеличения дальности полета был разработан МиГ-15бис, оборудованный
системой дозаправки топливом в полете от самолета-заправщика Ту-4. В мае
1952 г. на заводе №153 было переоборудовано два самолета МиГ-15бис,
выделенных для этой цели ВВС. Однако работы по этой теме затормозились по
причине несвоевременного оборудования самолета-заправщика Ту-4 на заводе
№18, кроме того, работу тормозили такие организации-разработчики систем, как
ОКБ-140, ОКБ-30, завод №279 и ряд других. Тем не менее, в 1953 г испытания
системы дозаправки "Конус" все же начались. Активное участие в ее испытаниях
и доводке принимали инженеры В.Я. Молочаев и С.Н. Рыбаков, а также
летчики-испытатели П.И. Казьмин, С.Ф. Машковский и Л.В. Чистяков.
При создании и испытаниях системы был решен ряд вопросов, связанных с
устойчивостью системы "шланг-конус" в потоке и выбором ее параметров, а
также отработана методика пилотирования истребителя МиГ-15бис при
контактировании и заправке. Дозаправка осуществлялась при помощи двух
шлангов с конусами, выпускаемых из законцовок крыла самолета-заправщика
Ту-4, и заправочной штанги, установленной в верхней части кольца
воздухозаборника истребителя МиГ-15бис. В дальнейшем МиГ-15бис передал
эстафету по совершенствованию системы "Конус" истребителю МиГ-19.
Также на самолетах МиГ-15бис и Як-15 проходила испытания "крыльевая" система
дозаправки от бомбардировщика Ту-2, которая, несмотря на дальнейшую
отработку на самолетах МиГ-19 и Ту-16, развития не получила, так как не
позволяла производить, в отличие от системы "Конус", одновременную
дозаправку двух истребителей.
В рамках программы МиГ-15бис была разработана система "Бурлаки". МиГ-15бис
"Бурлаки" - истребитель оборудованный системой "Гарпун", позволяющей за счет
подцепки и буксировки в полете бомбардировщиком Ту-4 увеличить дальность
полета.Разработку системы выполнило ОКБ А.С. Яковлева. Ведущий инженер Ч.Г.
Гадзаов.
Система буксировки состояла из лебедки с тросом и приемником-конусом,
установленной на самолете Ту-4 в хвостовой части фюзеляжа, и "гарпуна",
установленного в носовой части самолета МиГ-15бис. Буксировочный трос с
конусом выпускался на 80 м. Управление работой системы осуществлялось с
главного пульта, расположенного на левом борту в задней гермокабине
кормового стрелка Ту-4. Установка лебедки и связанные с этим доработки
бомбардировщика Ту-4 №221001 произведены ОКБ-30 по техническим условиям
завода №115. Доработка истребителя МиГ-15 бис №53210408 под установку
гарпуна выполнена заводом №115.
Гарпун представлял собой пневматический цилиндр, шток которого вместе с
замком, обеспечивающим сцепку и расцепку под действием сжатого воздуха, мог
перемещаться. Полная длина гарпуна - 1372 мм, длина выступающей части - 945
мм. Перед началом сцепки шток с замком выдвигался из цилиндра. При входе
замка гарпуна в гнездо приемника-конуса происходило автоматическое
сцепление, после чего шток убирался внутрь цилиндра.
В связи с установкой "гарпуна" и оборудования для сцепки с самолета
МиГ-15бис сняли фотокинопулемет С-13. В отсеке носового кока дополнительно
установили: второй аккумулятор 12А-30 и воздушный 4-х литровый баллон,
включенный в сеть основной воздушной системы.
После проведения заводских испытаний (02.02. - 26.04.51г.) система
дозаправки была передана в ГК НИИ ВВС на госиспытания. Госиспытания
проходили с 28 июля по 24 августа 1951 г. и завершились положительными
результатами. Система буксировки показала надежную сцепку и расцепку
самолетов в воздухе как днем так и ночью, и была признана новой
перспективной работой, представляющей интерес для ВВС, как одно из возможных
решений задачи сопровождения бомбардировщиков. Было рекомендовано
оборудовать 5 серийных истребителей МиГ-15бис и 5 бомбардировщиков Ту-4
системой буксировки для отработки тактического применения и системы
наведения.
В январе 1952 г. на заводе №153 была построена войсковая серия из 5
истребителей МиГ-15бис оснащенных "гарпунами". Переоборудовано 5
самолетов-буксировщиков Ту-4 завода №18 для проведения войсковых испытаний.
Испытания проходили в 50-й Воздушной Армии Дальней Авиации с 9 июля по 8
сентября 1952 г. на аэродроме Зябровка.
Система буксировки обеспечивала многократную сцепку и расцепку МиГ-15бис с
Ту-4 и буксировку истребителей за бомбардировщиками с работающими и
неработающими двигателями в составе отряда и эскадрильи "воздушных поездов"
в установленных для самолетов Ту-4 боевых порядках как днем, так и ночью.
Истребители, находясь на буксире, маневр бомбардировщиков не ограничивали.
В составе отряда и эскадрильи "воздушных поездов" возможно производить
горизонтальный полет, набор высоты, снижение со скоростью до 7 м/с и
развороты с креном до 10-15 град.
Ввиду того, что Ту-4 являлся устаревшим бомбардировщиком, было рекомендовано
отработать систему буксировки на самолетах Ту-16 и Ту-95.
В развитие системы буксировки ОКБ-115 разработало систему дозаправки
истребителя МиГ-15бис от бомбардировщика Ту-4 при автосцепке.
Испытания системы дозаправки проводились заводом №115 совместно с ЛИИ в
период с 24 сентября 1954 г. по 2 марта 1955 г. Ведущий летчик С.Н. Анохин,
летчик-испытатель Ф.И. Бурцев, командир самолета Ту-4 А.А. Ефимов,
инженер-оператор А.И. Вершинин. Ведущие инженеры: от завода №115 - В.И.
Степанов и от ЛИИ - В.С. Елкин. При испытаниях системы дозаправки была
проверена работа всех агрегатов системы, отработана методика дозаправки и
произведена эксплуатационная оценка ее работы. Испытания показали, что
система обеспечивает дозаправку в полете на высотах до 4000 м.
Доработки, связанные с установкой системы, практически не ухудшили ЛТД
самолетов и не усложнили их пилотирование.
В 1956 г. работы по теме "Бурлаки" были прекращены, как по потерявшей
актуальность.